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关于SK210-8型履带挖掘机

发布:宝鸡东鼎工程机械技术培训学校 时间:2014-03-12 10:26:55.0 点击:456

 

  一。柴油机输出功率下降的排查
  引起柴油机输出功率下降的原因,可能是其供油系统故障或其外负荷检测装置有故障。
  (1)检查燃油供给系统
  该挖掘机配置的柴油机为电喷ECU电控单元涡轮增压型柴油机,对燃油供给系统的检查重点是低压油路和电控部分。
  首先, 检查低压输油管路无漏油。更换柴油滤芯后试机,抖动现象无改观。
  其次,利用D X数据线对该柴油机电控部分进行全面检测。结果燃油喷射量偏低,其喷射量只有90mL(正常的喷射量应为100~110mL),由此说明该柴油机的功率输出未达到正常值。分析其原因可能有2点:一是柴油机某些部位出现故障(如增压器增压不足或水温度异常等),造成ECU电控单元控制柴油机主动减少喷油量,进而导致输出功率减小。二是ECU电控单元检测到柴油机外负荷(液压系统负荷)偏小。
  最后,对柴油机各部件进行实际检查,并对D X数据线检测的数据进行分析,排除了柴油机本身有故障的可能。而ECU电控单元检测到外负荷偏小,才是柴油机输出功率不足的主要原因。
  (2)检查外负荷检测装置
  该柴油机的外负荷通过液压油高、低压传感器和柴油机速度传感器(CPU中央处理器和ECU电控单元各有其专用速度传感器,均安装在飞轮上)检测,然后将检测结果输入到CPU中央处理器,由CPU中央处理器进行柴油机功率与液压系统负荷匹配计算后,向比例电磁阀发出指令信号,以对液压泵的流量进行调节。
  因为,以前已检测高、低压传感器和比例电磁阀无故障,所以,只可能是速度传感器或CPU中央处理器有故障。为分清是液压部件的故障还是电液控制部件的故障,将泵比例电磁阀插头拔掉。此时整个液压系统的流量控制采用全液控状态,即CPU中央处理器不再控制液压泵的流量变化。在此状态下,机器未出现抖动状况,由此判断故障与CPU中央处理器对液压泵的控制有关。更换了CPU中央处理器,试机后故障仍无改观。
  用ITCS的自诊断系统检查速度传感器是否有故障,结果发现CPU中央处理器用速度传感器示值在动作抖动时有所下降,并出现跳动,且该示值比ECU电控单元用速度传感器显示的转速值要低,即2个速度传感器检测结果有差异,如图1所示。为了排除速度传感器的影响,更换了CPU中央处理器用速度传感器,试机后故障依旧。
  二。液压泵流量脉动的排查
  液压泵输出流量产生脉动,通常由于个别柱塞副严重磨损或其流量控制机构故障引起。
  (1)检查液压泵
  先检查液压油回油滤芯,然后将液压泵泵体底部的放油口打开,均未发现金属杂质,液压油颜色也无明显变质及污浊现象,由此说明液压泵未产生大的磨损。
  测试该机动作,发现右行走泵或左行走泵单独供油时,其在中、低速行走都出现抖动现象。分析认为, 2个液压泵同时损坏,且损坏程度相同的可能性几乎没有。另外由于该机一直持续使用,未出现抖动加重的表现(一般柱塞与缸体之间发生严重磨损,短时间内症状会明显加重),所以排除柱塞与缸体之间发生严重磨损的可能。
  (2)检查液压泵流量控制机构
  该机液压泵输出流量由ITCS系统控制,其涉及的元件有高压与低压传感器、CPU中央处理器、泵比例阀和泵调节器等。
  先通过ITCS系统的自诊断系统进行检测,在挖掘机做任何动作时高、低压传感器检测的压力值均正常且平稳,由此排除高、低压传感器引起抖动的可能性。然后对比例电磁阀进行检测,也未发现异常。
  在挖掘机动作持续抖动时,发现ITCS自诊断系统中 “减功率(powershift)”数据异常。该“减功率”数据表示:CPU中央处理器为匹配柴油机输出功率的下降,主动进行液压系统的减流量调整。由此初步判断该机抖动的原因,是柴油机输出功率下降,在“减功率”调整过程中转速波动,进而造成液压泵输出流量脉动。

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